Publication:
Análisis y mejora de un taller de producción de piezas mecánicas mediante metodología LEAN

Loading...
Thumbnail Image
Identifiers
Publication date
2014-10
Defense date
2014-10-30
Tutors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Impact
Google Scholar
Export
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
El objetivo final de este proyecto fue analizar y mejorar el funcionamiento de dos islotes de un taller mediante una metodología lean. El lean manufacturing es una cosa nueva en este taller. Antes de este proyecto, sólo se había estudiado un islote con esta metodología. Así, este proyecto fue la oportunidad de implementar técnicas de lean manufacturing en dos islotes más. En este caso, decidimos emplear la metodología DMAIC para desarrollar este proyecto. Así, podíamos organizar nuestro proyecto en 5 etapas fundamentales para llevar a cabo mejoras sobre los dos islotes concernidos (islote de rectificación e islote NH-SH). En la primera fase, hemos definido el proyecto. Es decir, su perímetro, los objetivos que queríamos alcanzar, los miembros del equipo, los riesgos… Durante esa fase de definición, observamos en detalle los islotes, es decir hemos descrito los procesos, sus modos de funcionamiento, los clientes y los proveedores de cada uno. En la segunda fase, hemos medido los dos islotes. Es decir que para cada uno, hemos recogido diversos datos que nos han permitido identificar los problemas que surgen en estos. Para el islote de rectificación tomamos dos tipos de datos: cualitativos, con el análisis de las 5”M” y cuantitativos, con los flujos de las piezas y de los obreros. De mismo modo para el islote NH-SH, hemos hecho una auditoria de las 5 “M” y hemos recogido los diferentes rendimientos de los medios de producción según la norma del TPM. En la tercera fase, hemos analizado los problemas recogidos en la segunda etapa, para obtener las causas de dichos problemas. De este análisis, dedujimos soluciones para resolver los diferentes problemas. En particular, encontramos dos soluciones para el islote de rectificación: la implementación de acciones 5S y un nuevo layout para el islote. Para el islote NH-SH, encontramos tres soluciones: las acciones 5S, un islote extendido con un puesto de ajuste en su interior y una herramienta informática para ayudar a los supervisores a detectar incongruencias entre las horas de trabajo fichadas por los obreros y las horas de trabajo reales. En la cuarta fase, de acuerdo con el jefe del taller, que fue mi tutor en la empresa, hemos sometido las soluciones a aprobación por parte de la dirección de la línea de producción y de la entidad PMEE (Producción Mecánica y equipamientos electromecánicos). Cada solución fue presentada: con los beneficios que podría aportar al islote, con una planificación temporal y con los recursos necesarios para su desarrollo. Sólo tres soluciones de las cinco estudiadas que fueron aprobadas por parte de la dirección. Así, he realizado acciones 5S en los dos islote y he construido una herramienta informática para ayudar a los supervisores. En la quinta fase, hemos analizado cómo se planificaba realmente la implementación de las soluciones, lo que éstas han aportado realmente al islote así como sus costes.
Description
Keywords
Gestión de calidad, Six Sigma, Métodos estadísticos, Lean manufacturing
Bibliographic citation